筛板精馏实验装置冷凝器不凝气故障分析
时间:2021-09-11 14:16:22 来源:SystemMaster 浏览:395次
筛板精馏实验装置冷凝器不凝气故障分析
筛板精馏实验装置处于稳定运行过程,冷凝系统压力可作为稳态过程进行研究。在20℃下,丁二烯的饱和蒸汽压为0.24Mpa,己烷饱和蒸汽压为0.016Mpa,
筛板精馏实验装置处于稳定运行过程,冷凝系统压力可作为稳态过程进行研究。在20℃下,丁二烯的饱和蒸气压为0.24Mpa,己烷饱和蒸气压为0.016Mpa,假设冷凝液组变成含有30%丁二烯和70%己烷,经过计算,该液相的饱和蒸汽压只有0.083Mpa,与塔压相差很大,说明冷凝液组变成了含有30%丁二烯和70%己烷,而该液相的饱和蒸汽压只有0.083Mpa。
从筛板精馏实验装置得到的分析数据证实,凝汽器中未知气体C是N2,N2为不凝气体,其实际含量与理论推导值接近。通过这种方法,我们知道N2是体系中的不凝气。脱水塔原原料粗溶剂油来自罐区,为防止挥发,采用N2对储罐进行保压,使原料中溶解的N2进入脱水塔。进样在常规分析N2中不能检出。
针对脱水塔冷凝液过冷现象,对其放空过程作了以下说明:
每组分蒸汽分压值和ΣPi为冷凝器压力。由于不凝气的存在,PN2的分压作用产生了,所以压力的总和是:P=ΣPi+PN2。
由于筛板精馏实验装置的冷凝器中,作为轻组分的不凝气具有向上自然流动的特性,如果冷凝器中气液共用一个出口,气体不会自动从下口排出,滞留在容器内。它是产生不凝气聚集的设备原因。电容器是一种有特殊要求的热交换器,并非所有的热交换器都可以用作冷凝器。
筛板精馏实验装置的压力控制主要针对可凝气调节设计,忽略了不凝气的客观存在,这种调节系统无法区分引起压力升高的气体的性质,因而在降低温度的同时有助于不凝气在冷凝器内的积聚,这是不凝气累积的一个工艺原因。